Hallo geschätzte Modellbahnfreunde!
Bin nach ca. 40 Jahren Wiedereinsteiger und somit bei einigen Dingen nicht auf der Höhe des Geschehens. Habe mir eine Anlage geplant und zum größten Teil bereits
aufgebaut. Natürlich ist ein digitaler Fahrbetrieb vorgesehen. Eine alte BTTB-Lok (BR 107) wurde dazu mit einem Glockenankermotor versehen und ein ESU Lokpilot 5 micro DDC eingesetzt. Funktioniert auch gut (Anfahren, Beschleunigen, Bremsen usw.). Aber nach dem Halt macht die Lok noch 2 Bocksprünge (bekommt also noch irgendwie einen elektr. Impuls).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee zu Ursache und damit eventueller Behebung des Problems.
Für sachbezogene Hinweise wäre dankbar!
Bin nach ca. 40 Jahren Wiedereinsteiger und somit bei einigen Dingen nicht auf der Höhe des Geschehens. Habe mir eine Anlage geplant und zum größten Teil bereits
aufgebaut. Natürlich ist ein digitaler Fahrbetrieb vorgesehen. Eine alte BTTB-Lok (BR 107) wurde dazu mit einem Glockenankermotor versehen und ein ESU Lokpilot 5 micro DDC eingesetzt. Funktioniert auch gut (Anfahren, Beschleunigen, Bremsen usw.). Aber nach dem Halt macht die Lok noch 2 Bocksprünge (bekommt also noch irgendwie einen elektr. Impuls).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee zu Ursache und damit eventueller Behebung des Problems.
Für sachbezogene Hinweise wäre dankbar!